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深圳市压铸件压铸公司

来源: 誉格压铸    人气:6195    发布时间: 2020-11-28 

5.单独摆放在干燥、清洁处,不撞碰,避免表面氧化,水化,抛后在尽短时间内进行电镀。

三,皮下浅层气(针)孔是影响锌合金压铸件电镀质量(正品率)最基本的最主要的最顽固的缺陷。

就现市场的压铸技术能力要完全消除气孔针孔还做不到,可以控制的只是气孔(针孔)的细少化、弥散化、皮下更深化,皮下针孔气孔的可探测性差,往往都采用抛光后凭肉眼全检把关,这就要求检验人员需具有极高的专业化水平和眼力,根据失效模式分析相关理论,凭肉眼检验的可检测度顶多也只有0.5。这是它的基本性和主要性。当皮下气孔或针孔比较弥散,尺寸较小,而且也较深(比如0.50以下),则对电镀层质量的影响也较小。当皮下气孔或针孔稍大些,尺寸也一般(比如0.20mm以下),而且也不算很浅(比如0.20mm左右),则可通过镀了酸铜之后再抛亮一次,对凹洼处进行抛修,去除表皮粗糙组织再进行镀镍镀铬,同样可以通过48小时的酸性盐雾测试,从而提高压铸件利用率。普通的皮下气孔、针孔也可以做出一部份合格的产品的事实,掩盖了皮下气孔针孔的部分危害,构成了顽固性。 

深圳市压铸件压铸公司

压铸机进行节能改造的意义不仅在于减少用电量,先进的控制系统更能帮助小微企业节省人工成本、提升产品质量和工艺,从而提升企业竞争力。在节能“绿风”盛行的时代背景下,企业更应该对高能耗“零容忍”。

年省30万,微型企业节能缩影

中国有许多这样的企业,年营业收入低于300万元,生产工人在20人左右,这些微型企业因为利润空间不大而常常被认为不适宜做节能改造。事实并非如此,前不久,石狮某五金制品厂通过一系列节能改造措施,每年节省人工成本费用10多万元,每年综合节省30多万元。节能减排被证明对小微型企业仍然适用,甚至是企业蜕变的必要措施。

与此同时,在环保“最强法”实施之际,仍然有很多相似的企业面临着节能压力。

伺服节能系统成最优之选

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